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某公司擁有兩條新型干法水泥熟料生產線,#1線為3000t/d生產線,于2004年7月建成投產,#2線為6000t/d生產線,于2007年7月建成投產。投產之初按照設計院選型設計,均選用皮拉德公司的燃燒器。由于該燃燒器在使用后期已經不能滿足生產需求,2013年6月該公司經過充分考察論證,決定先在#2線使用HJGX型新型大推力節能燃燒器。從安裝到調試,到生產正常運行,通過廠方與該公司技術人員的通力協作,密切配合,試生產一次成功。2014年7月投產使用至今,運行效果良好,現將使用情況作一簡要介紹。" />
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6000t/d生產線燃燒器及供煤系統改造--十堰元晟概述
某公司擁有兩條新型干法水泥熟料生產線,#1線為3000t/d生產線,于2004年7月建成投產,#2線為6000t/d生產線,于2007年7月建成投產。投產之初按照設計院選型設計,均選用皮拉德公司的燃燒器。由于該燃燒器在使用后期已經不能滿足生產需求,2013年6月該公司經過充分考察論證,決定先在#2線使用HJGX型新型大推力節能燃燒器。從安裝到調試,到生產正常運行,通過廠方與該公司技術人員的通力協作,密切配合,試生產一次成功。2014年7月投產使用至今,運行效果良好,現將使用情況作一簡要介紹。
一、HJGX型燃燒器結構和工作原理
HJGX型四風道煤粉燃燒器由五個通道組成(見圖1),每個風道的出口風速都有一定的差異并都有自己獨特的作用,其中:
(1)外軸流風的主要作用是保持火焰有足夠的強度和剛度,是形成強熱回流最基本的條件;
(2)煤風的主要作用是保證煤粉穩定的輸送到燃燒器出口;
(3)內、外旋流風的主要作用是調整火焰的形狀和長度,強化風、煤混合。外軸流風、內旋流風的風速愈高,卷吸高溫二次風的能力愈強,因此,特設計制造成多股離散式噴嘴以減少屏蔽、提高風速。
圖1 HJGX型四風道煤粉燃燒器風道結構
各風道噴嘴與各相應的頭部、頭部與其相應的管道均采用螺紋或卡扣連接,這樣更便于備配件的更換。為保證煤風道不被磨穿,材料都做了特殊處理。
HJGX型煤粉燃燒器采用了低一次風量、強熱回流、煤粉濃縮等技術,另外高溫二次風的迅速卷入大大縮短了煤粉預熱時間,提高和改善了火焰根部的環境和溫度,使煤粉在燃燒器出口就能迅速燃燒。實現了燃燒低揮發分煤及低熱值煤,提高了煤粉燃盡率、穩定了熱工工藝,達到了優質高產、節能降耗,提高經濟效益的目的。
二、更換成HJGX型燃燒器的改造
原燃燒器運行中存在的問題如下:
(1)風機、電機和送煤管道設計富余量偏大,煤電耗偏高。
(2)燃燒器、風機、送煤管道與系統工藝之間不相匹配。
(3)窯頭燃燒器存在活力強度不高,火焰剛性不強的問題,卷吸高溫二次風的能力差,熟料煅燒溫度偏低。
(4)固定內、外風比例,調整手段單一,工藝狀況改變時,燃燒器的適應性差,無法及時調整。
(5)煤粉燃燒能力差,在回轉窯的燒成帶末端容易產生因煤粉燃燒不盡而產生的煤粉圈,對窯內通風造成較大影響,容易產生黃心料,影響商品熟料的品質。
(6)熟料強度低,窯前飛砂料較大。
(7)點火升溫期間柴油使用量較大,每次點火升溫16~18h,平均使用柴油量10~15t。
(8)設備備件維修費用較高,舊的皮拉德燃燒器的外軸流風通道端部備件平均每1.5~2年需更換一次,每次的備件費用為10萬元左右。
(9)窯尾燃燒器入爐風量偏多;送煤管道直徑偏大;煤粉不擴散。
以上問題使該燃燒器越來越不適應生產需求,為此用HJGX型煤粉燃燒器進行改造,改造前后燃燒器設備配置見表1。
表1 改造前后設備配置比對情況
針對原來燃燒器上存在的彎頭數量多,運行阻力大,并且采用的是普通彎頭;在新燃燒器的更換過程中,我們針對現場的實際情況,對煤粉輸送管路進行了改造。
(1)將原有的彎頭采用耐磨陶瓷材料彎頭,增加彎頭的使用壽命。
(2)對現場送煤管路的設計進行優化處理,減少原有彎頭3個,優化處理彎頭4個,并且在窯頭的位置使用了轉彎半徑接近5米的大弧度彎頭,使系統的工藝布局更加順暢。
三、改造后使用效果及效益分析
自新燃燒器在該公司#2窯改造使用后,經過1個月的調試運行,實際使用效果較明顯,具體如下:
(1)點火升溫期間經過內旋風、外旋風和外軸流風的調整和配套燃燒器油槍的使用,在相同的升溫時間,可節省點火用油8~10t。
(2)內、外風搭配手段多樣,點火初期便可噴煤,節省了點火用油及升溫時間,節省點火升溫期間的用電量。
(3)送煤羅茨風機的風量較小,風壓較高,一方面可以減少單位熟料的電耗,另一方面,因窯頭、窯尾送煤管道的改造,在不降低煤粉風速的情況下,所需冷風量明顯變少,節約了煤粉的使用。此外,由于噴煤管較高的噴射風速,可以卷吸大量的高溫二次風,加速了煤粉的燃燒,提高了煤粉的燃盡率和火焰強度。
(4)該燃燒器調節手段多樣,有外軸流風和內旋風、外旋風的風量調節手段,同時還具備了外軸風截面積、內旋風截面積、外旋風截面積的風速調節手段,能夠滿足各種工況下燃燒器的調節使用,自該燃燒器使用以來,燒成帶末端的結圈現象得到了有效避免。
(5)在使用該燃燒器后,火焰強度明顯提高,針對原燃材料的結構現狀,在高結晶硅石灰石的狀況下,生產有明顯改觀,熟料的結粒情況好轉,形成的A礦明顯增多,熟料強度得到改觀,熟料的黃心料現象基本杜絕,極大的提高了商品熟料的市場競爭性。
(6)窯尾旋流燃燒器的使用,使分解爐內煤粉噴入擴散不好的現象得到改善,分解爐系統溫度波動降低,分解爐溫度易于控制,對系統熱工制度的穩定起到了積極作用,為提高系統物料的分解率,穩定系統工況,實現系統優質穩產,高產奠定基礎。
(7)對系統的煤粉輸送管路進行重新布局,優化工藝布局方案,減少輸送系統的彎頭數量,進而降低系統運行阻力,減少能量損失。系統阻力明顯減少由之前的空載9~12kPa降低至4~6kPa。
(8)燃燒器備件費用明顯降低,該燃燒器為國產燃燒器,同比在相同的更換周期內,外軸流風端部耐磨件的備件費用降低70%以上,實現了較好的經濟效益。
改造后隨著系統煅燒能力的加強,工況能力穩定,抗波動能力加強,避免了部分減產以及因系統波動帶來的工藝問題。同時在保證煤粉燃燒的情況下可以有效減少多余一次風進入窯內,有利于加快煤粉著火速度,提高燒成溫度,提高熟料強度,在經過2014年半年度的運行后,同比熟料強度提高了0.5~1MPa,為公司的運行成本降低,提高商品的競爭力提供了保障。
四、結論
新型大推力燃燒器及供煤系統的改造在該公司的調試使用后,能夠滿足工藝煅燒及調整需要,實現了調整手段的多樣化,提高了火焰的強度,在實現系統溫度高產,節約能耗,降低成本方面起到了積極作用,具有較強的實用性。